
尼罗河在大多数国人的眼中是充满风险的,华勘院苏丹公司全体员工却在水深浪急的尼罗河上,相继实施了10个合同总价款超亿元的大坝坝基水上勘察工程。在施工进退的关键时刻,他们集中力量,自主创新,攻克了各个技术难关,创造了一个又一个奇迹,彰显了华勘人勇于参与国际竞争的风采。
自主设计水上平台
陆上勘察施工是华勘院的强项,但实施水上勘察对于这些“汉鸭子”来说是个极大的挑战,更何况是在水深浪急的尼罗河上进行钻探,一切都得摸索着来。苏丹六个大坝勘察项目,水深均在10米-70米,河面宽均在100米-600米,面临的第一个难题就是如何将钻机浮在水上进行钻探。由于我们没有浮船,没有水上平台,没有水上钻探的经验,项目部为了把第一个水上勘察项目做成华勘的品牌,发扬没有条件创造条件也要上的精神,利用废旧汽油桶自制水上平台。技术人员经过科学周密地计算,首先用钢管焊制成一个网格状的固定架,然后将汽油桶一个一个镶嵌在每个空格中,使钢管与汽油桶成为一体,形成一个平台,然后再将钻机固定在平台上。 简易的水上平台搭建成了,但是用汽油桶制作的平台,施工效率低,安全系数不高,稳定性也比较差,并且移动起来很困难。为此,组成了由院领导亲自挂帅的技术攻关小组,在组织施工的同时,加紧技术攻关,对水上平台进行改进,最终自行研发出了利用钢板制作的水上钻探平台,保证了几个大坝勘察工程圆满按期完工。工艺改进、技术创新,保证了工程质量和工期,得到了德国监理的认可,为此还颁发了奖状。创造“无影腿”神话
水上平台有了,可平台如何在水中定位,项目部又面临着一次更严峻的考验。平台的固定方式有两种,一种是支腿,另一种是抛锚,俗称“无影腿”。支腿适用于水深较浅的工地,比如卡杰班工地使用比较多,也十分成功,这种方法比较简单,也比较安全。可在水深30米-70米的萨布露卡工地,支腿就比较困难了。这里是个大峡谷,尼罗河被密斯科特岛分成两股,左侧水域面积大,流速平缓,乍看上去适于施工,可经过初步测试,这里的水深,最深处超过70m,覆盖层厚,最厚的地方还是个未知数,如此深的水,如此厚的覆盖层,悬空钻进,对于钻机、套管、人员都是极大的考验;右河道,河道窄,紧邻尼罗河第六大瀑布,所有的钻孔都位于瀑布的下游,虽然水深不大,但水流很急,水底以较大的漂石及碎石形成,平台定位困难,钻进困难,对安全措施的要求更高。水上孔占整个工程的三分之二还多,水上施工的好坏是整个工程成败的关键。要用这么长的支腿用原来的146或127套管能不能承受得住,大家心里都没有底。项目部人员迎难而上,在使用特制的液压支腿的同时,干脆大胆地使用“无影腿”, 靠四个重物锚来固定平台。
可是在水深浪激的尼罗河上抛锚,谈何容易,锚必须是重锚,否则稳不住平台,抛锚的位置必须准确,否则会导致钻孔位置偏移。由于水太深,水流会造成锚的抛放位置偏移。若用小船抛锚,由于船小锚重,不够安全,很容易发生危险,而且人工抛锚的重量太小;若用大的拖船,相对比较安全,可是成本太高。在若干个方案中,经过技术人员反复论证,最终决定用四个单浮箱,再制做两个船尖,做成双排平台,宽度要比抛的锚大上一块,平台上装备一个龙门架,正中设置一个脱钩,用两个导链,一个可以吊起重锚,一个在抛锚点拽脱钩的尾部,令重锚脱钩,完成抛锚。尾部下面焊一块铁皮,做成斜面,用以缓冲水流的阻力,又可保护发动机免受暗礁的冲撞。项目部经理杨卫国带领两个班长组成抛锚攻关小组,仅用三天的时间就完成了抛锚船的焊接和拼装任务。
2008年1月20日下午3点,抛锚船下水试航,项目经理杨卫国亲自掌舵,下达指令,发动机装配到位,人员到位,启航!抛锚船顺利开动,对讲机里不时传来消息,顺流速度很快,操控正常,转弯较为灵活,逆流行驶速度没有问题,胜利返航。紧接着就是实战抛锚,足有两吨重的锚用吊车挂好,抛锚船立即下沉三十公分,大家又有点担心,抛锚船发动,向预定地点驶去,不一会儿,对讲机传来消息,“抛锚成功,抛锚后对船没有影响,非常安全,非常成功!”岸上、船上一阵欢呼,兴奋地看着抛锚船返航。
誓创华勘国际品牌
萨布露卡工程中心岛十个孔,吊车等运输工具无法上去,岛上的钻孔施工又是一个难题,项目部派两台150钻机施工。150钻机小、简单,拆装方便,移动较为灵活,非常适合岛上施工。两个机台人员,不怕苦不怕累,敢和千米钻比进度,搬家更是发扬华勘人能吃苦的光荣传统,人背肩扛,实在不行就用驴车,看着机班长变成赶驴车的车老板,大家还善意地开着玩笑。就这伙不向困难低头的小伙子,创下了一个又一个奇迹。尤其是七号机在闫玉峰和李敬两位班长的带领下,事事往前赶,干活不用看不用催,敢和任一个机台比,大家一提起七号机,都会竖起大拇指。154号孔,孔深75m,套管超过50m,150钻机塔架低,冲击杠小,套管30m以上再击入难度很大,施工到此已经是十分的不容易,七号机始终坚持钻进,没有提一句困难,直到监理看着实在不好再往下打,同意终孔。由于这个孔耽搁了时间,以后七号机更加积极,到工程结束,七号机以19个钻孔的骄人成绩排在整个工地第一位,成为样板机台。
项目部在克服重重困难完成钻探的同时,在施工过程中还注重技术创新,改造钻机和平台进行水上斜孔钻探。由于缺乏经验,我们在设计平台时并没有考虑水上斜孔,重新制作平台时间已来不及,困难比想像的要大得多。向来敢啃硬骨头的华勘人从不向困难低头,越是困难越能激发华勘人的斗志。项目部骨干和机班长数次在现场和会议室开会商讨方案。经过一次次的计算,一次次的摆放,终于有了切实可行的方案,在现有平台的基础上,经过改装,仅二天就完成了由直孔平台向斜孔平台的转化,经过试验,完全可以满足施工要求。接着就是实战,所有人员都各就各位,定位完成,支腿下放牢固,具备开工条件,德国监理对我们的速度表示赞赏,下达通知可以开钻。第一个斜孔就这样在大家的努力下完成了,在场的德国监理向我们投来了赞许的目光。这是个里程碑式的胜利,不仅开创了水上斜孔60度的先例,更是创造了水上斜孔深度近60米的纪录,这一纪录给所有员工打了一针强心剂。
把不可能变为可能
戴尔大坝的主要工作量都分布在西岸,设备必须运往西岸,但是西岸到处是浮沙,陆路运输设备十分困难,最简洁的办法就是水运,小型设备运送比较方便,但是运输大型设备面临很多困难。此处河面宽约400m,要将铲车这类大型设备运达西岸,对于没有大型水上运输工具的我们那更是难上加难。其中最让人担心的是:一是铲车比较高,可能会在运输的过程中由于摆晃过大而导致翻船;二是铲车的重量远大于整体平台的重量,是否会因为吃水太大,导致不平衡而侧翻;三是河两岸的码头是一条直线,没有斜度,而且要横渡水流最急的地方,是否会斜冲到下游,靠不了岸;四是如果我们水上运输不成功,将会改变DIU对我们的看法,势必会影响今后的合作。
为了使铲车能尽快地运达西岸,敢为人先的华勘人,果断地作出了利用水上平台运输铲车的决定。这是一次新的尝试和挑战,困难重重,为了提高运输的保险系数,首先做了几项准备工作:一是测算吃水量;二是找航道;三是设置固定平台锚;四是在码头试运铲车。
经过几次试验,结果都表明水上运输是可行的。5月8日下午4点,铲车成功运上平台,一切准备工作就绪,一声起锚开始了水上运输。当DIU的大坝主管还在为运输而一筹莫展时,我们的工作已经开始了,他伫立在河心岛上以怀疑的态度观望着,围观的当地民众也非常多,他们认为这是不可能的事情中国人怎么就敢尝试呢?平台平稳地离开了东岸码头,在一片惊讶中铲车已经到了河中央,运输状况完全在掌握之中。所有的中国员工、DIU、英国监理、当地民众、德国人(做物探)等都在为中国人加油助威。平台缓缓地在西岸靠岸了,现场响起了一片掌声和欢呼声——我们成功了。DIU主管伸出大拇指,说米亚米亚达马木(阿拉伯语—非常棒)。 华勘院在苏丹尼罗河大坝勘察项目中,创出了品牌,赢得了信誉,开拓了勘察市场,逐步进入苏丹矿业勘查市场。这些员工中,有的拖着年迈多病的身体,有的离别了妻儿老小,有的还是新婚燕尔。就是他们在苏丹这方热土上创造了一个有一个奇迹,书写着壮丽的篇章。